——记吉林石化乙二醇厂催化剂优化技术
“技术创新让我们真正尝到了甜头。我们开发的s-877银催化剂优化技术,使催化剂的选择性比保证值高出了1.14个百分点,创造了国际同类催化剂使用最好水平,并且装置物耗也达到了国内领先水平。这项成果还被推荐为吉林省、中国石油以及国家能源局科技进步二等奖!”7月29日,记者在吉林石化乙二醇厂采访时,生产技术科科长刘梓平兴奋地说。
据了解,吉林石化乙二醇、环氧乙烷装置建于上世纪90年代,产品成本高、技术路线不合理等短板一直制约企业发展。为此,该厂加大技术创新步伐,通过潜心攻关,使老装置重新焕发出勃勃生机。
“乙二醇和环氧乙烷装置受脱碳单元能力限制,主反应器入口循环气中二氧化碳浓度高,二氧化碳排放量大,过去只能使用低选择性催化剂,原料乙烯、氧气单耗高,占生产成本80%以上。”刘梓平说。经过认真筛选,该公司引进美国e&a公司工艺包,对装置进行脱碳单元改造,以实现大幅度降低装置乙烯、氧气等物耗水平的目的。但是新s-877银催化剂应用在国内尚属首次,国内同行中没有优化技术可资借鉴,提高二氧化碳脱除效果的碳酸盐系统组成调整也没有现成工艺。
解决问题的唯一途径就是自己动手进行技术攻关。该厂技术人员通过大量实验,采用改变抑制剂加入量等方法,开发了s-877银催化剂优化技术,使该催化剂选择性比保证值高1.14个百分点,装置乙烯单耗平均降低35.3千克/吨,氧气单耗平均降低99.86立方米/吨,创造了国际同类催化剂使用的最好水平。
在提高二氧化碳脱除效果的技术改造过程中,该厂成功开发应用了环氧乙烷/乙二醇(eo/eg)装置节碳减排技术,在国内首次实现对引进的催化剂a/b分开优化使用,反应器入口二氧化碳浓度比设计值低0.42个百分点,达到国内同类装置使用效果最好水平。这也开创了国内eo/eg装置节碳减排改造先例,每年二氧化碳排放量减少2.24万吨。他们还在原有乙二醇装置增设了精制环氧乙烷单元,实现了乙二醇联产环氧乙烷。“乙二醇年产能仅为15.9万吨,产品效益空间小。而增设精致环氧乙烷单元,可以联产附加值更高的环氧乙烷,从单一产品实现了双向选择,还可以根据市场需求随时切换产品品种,从而实现装置效益最大化。”乙二醇装置负责人袁宝刚说。
“我们通过集思广益,大力实施技术攻关,精制系统醛含量降到8ppm以下。同时还创造性的在环氧乙烷产品冷却工艺路线中,采用循环水直接冷却环氧乙烷产品的工艺,使装置所需冷量降低了30%,此项技术获得了国家发明专利。”刘梓平说。
技术改造成功后,该厂根据市场需求情况,不断调整产品结构,实现了质量效益双丰收,年初以来,创效1000多万元。